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synced 2026-04-14 10:07:39 +08:00
boards: px4/fmu-v5 disable px4io in rc.board_defaults
- avoid keeping this kind of logic in the common rcS
This commit is contained in:
parent
a444d2610a
commit
d7b89ecc86
@ -271,57 +271,6 @@ else
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param set SYS_AUTOCONFIG 0
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||||
fi
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||||
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||||
#
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||||
# Check if PX4IO present and update firmware if needed.
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||||
# Assumption IOFW set to firmware file and IO_PRESENT = no
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#
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if [ -f $IOFW ]
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||||
then
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||||
# Check for the mini using build with px4io fw file
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||||
# but not a px4IO
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if ver hwtypecmp V540 V560
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||||
then
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param set SYS_USE_IO 0
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||||
else
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||||
if px4io checkcrc ${IOFW}
|
||||
then
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||||
set IO_PRESENT yes
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||||
else
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# tune Program PX4IO
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||||
tune_control play -t 16 # tune 16 = PROG_PX4IO
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||||
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||||
if px4io start
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||||
then
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||||
# Try to safety px4 io so motor outputs don't go crazy.
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||||
if ! px4io safety_on
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then
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# px4io did not respond to the safety command.
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||||
px4io stop
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||||
fi
|
||||
fi
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||||
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||||
if px4io forceupdate 14662 ${IOFW}
|
||||
then
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||||
usleep 10000
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||||
tune_control stop
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||||
if px4io checkcrc ${IOFW}
|
||||
then
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||||
echo "PX4IO CRC OK after updating"
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||||
tune_control play -t 17 # tune 17 = PROG_PX4IO_OK
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||||
set IO_PRESENT yes
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fi
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||||
fi
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||||
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||||
if [ $IO_PRESENT = no ]
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||||
then
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||||
echo "PX4IO update failed"
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||||
tune_control play -t 18 # tune 18 = PROG_PX4IO_ERR
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||||
fi
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||||
fi
|
||||
fi
|
||||
fi
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||||
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#
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# Set USE_IO flag.
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#
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@ -330,10 +279,54 @@ else
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||||
set USE_IO yes
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fi
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||||
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||||
if [ $USE_IO = yes -a $IO_PRESENT = no ]
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#
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||||
# Check if PX4IO present and update firmware if needed.
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||||
# Assumption IOFW set to firmware file and IO_PRESENT = no
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||||
#
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||||
if [ -f $IOFW -a $USE_IO = yes ]
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||||
then
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||||
echo "PX4IO not found"
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||||
tune_control play error
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||||
if px4io checkcrc ${IOFW}
|
||||
then
|
||||
set IO_PRESENT yes
|
||||
else
|
||||
# tune Program PX4IO
|
||||
tune_control play -t 16 # tune 16 = PROG_PX4IO
|
||||
|
||||
if px4io start
|
||||
then
|
||||
# Try to safety px4 io so motor outputs don't go crazy.
|
||||
if ! px4io safety_on
|
||||
then
|
||||
# px4io did not respond to the safety command.
|
||||
px4io stop
|
||||
fi
|
||||
fi
|
||||
|
||||
if px4io forceupdate 14662 ${IOFW}
|
||||
then
|
||||
usleep 10000
|
||||
tune_control stop
|
||||
if px4io checkcrc ${IOFW}
|
||||
then
|
||||
echo "PX4IO CRC OK after updating"
|
||||
tune_control play -t 17 # tune 17 = PROG_PX4IO_OK
|
||||
set IO_PRESENT yes
|
||||
fi
|
||||
fi
|
||||
|
||||
if [ $IO_PRESENT = no ]
|
||||
then
|
||||
echo "PX4IO update failed"
|
||||
tune_control play -t 18 # tune 18 = PROG_PX4IO_ERR
|
||||
fi
|
||||
fi
|
||||
|
||||
if [ $USE_IO = yes -a $IO_PRESENT = no ]
|
||||
then
|
||||
echo "PX4IO not found"
|
||||
tune_control play error
|
||||
fi
|
||||
fi
|
||||
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||||
#
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||||
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@ -9,6 +9,12 @@ then
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||||
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||||
fi
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# disable px4io on HolyBro mini (V540) and CUAV V5nano (V560)
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if ver hwtypecmp V540 V560
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||||
then
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||||
param set SYS_USE_IO 0
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||||
fi
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set LOGGER_BUF 64
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rgbled_pwm start
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